補(bǔ)連塔礦22304工作面刮板機(jī)斷刮板及電機(jī)不加載事故
補(bǔ)連塔礦22304工作面刮板機(jī)斷刮板及電機(jī)不加載事故
一、事故時(shí)間:2012年3月10日中班
二、事故地點(diǎn):22304工作面
三、事故經(jīng)過(guò):
3月10日中班20:30分,采煤機(jī)在機(jī)頭割三角煤時(shí),機(jī)頭崗位工聽(tīng)見(jiàn)刮板機(jī)機(jī)頭處有異響,迅速閉鎖刮板機(jī),發(fā)現(xiàn)9#支架處刮板跳槽,跟班隊(duì)長(zhǎng)決定拉空溜槽內(nèi)煤,進(jìn)一步檢查發(fā)生異響的原因。檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有兩塊刮板卡斷及一塊刮板變形,跟班隊(duì)長(zhǎng)通知礦調(diào)度,礦方隨即上報(bào)設(shè)備管理中心。由于馬達(dá)返底鏈檢查及更換刮板速度較慢,05:15分損壞刮板更換完畢,開(kāi)機(jī)試轉(zhuǎn)正常,更換刮板用時(shí)8小時(shí)45分。開(kāi)機(jī)生產(chǎn)至6:30分,再次出現(xiàn)機(jī)頭平行減速器預(yù)充壓超時(shí),電機(jī)不加載故障,經(jīng)調(diào)整預(yù)充壓時(shí)間后恢復(fù)正常,影響生產(chǎn)40分鐘。累計(jì)影響生產(chǎn)9小時(shí)25分鐘。
四、原因分析:
22304工作面于2011年3月12日投產(chǎn),使用三機(jī)為(DBT3X1600KW),累計(jì)過(guò)煤量940萬(wàn)噸。
1、DBT刮板近期出現(xiàn)非正常磨損,DBT公司已經(jīng)將損壞刮板運(yùn)往德國(guó)進(jìn)一步檢測(cè),刮板磨損嚴(yán)重是造成此次刮板跳槽、斷裂的主要原因。
2、綜采一隊(duì)工程質(zhì)量控制較差,工作面底板起伏較大,是造成刮板跳槽、刮板卡斷的直接原因。
3、斷裂刮板返入底鏈,馬達(dá)返鏈速度較慢,是導(dǎo)致此次事故處理時(shí)間長(zhǎng)的主要原因。
4、機(jī)頭平行減速器預(yù)充壓超時(shí),電機(jī)不加載,是造成故障延時(shí)的主要原因。
五、預(yù)防措施:
1、要求DBT公司盡快將刮板非正常磨損的原因進(jìn)行詳細(xì)分析,并拿出解決方案。
2、要求補(bǔ)連塔礦嚴(yán)格按照制定的防止刮板跳鏈的預(yù)防措施執(zhí)行,每日檢修、更換磨損嚴(yán)重的刮板,防止再次出現(xiàn)跳鏈。
3、要求補(bǔ)連塔礦綜采一隊(duì)自11#架至機(jī)尾方向在溜槽沿加焊耐磨鐵。
4、要求補(bǔ)連塔礦加強(qiáng)工作面工程質(zhì)量管控,做到“三平兩直”,如遇工作面底板起伏較大,必須及時(shí)調(diào)整,必要時(shí)留設(shè)底煤。
5、要求礦方加強(qiáng)設(shè)備的日常檢查和維護(hù),保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。