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“吃光用盡”的哲學——西露天礦坑口油廠節(jié)能減排降本掃描

作者:魏葳 2015-12-18 16:07 來源:煤礦安全網(wǎng)

攝/文 首席記者 魏 葳

煤爐改瓦斯爐、安裝瓦斯爐煙氣脫硫裝置、投入使用焚燒爐,一個個項目的實施,使得西露天礦坑口油廠排放物回收率達到100%。踏著“細化支出降成本,優(yōu)化工程保底線”的浪潮,坑口油廠在進一步節(jié)能減排上下足了工夫。

煤改瓦斯 實現(xiàn)瓦斯零排放

在13米高的輕鋼結構廠房里,工作人員正在安裝一臺15t/h瓦斯燃氣鍋爐,現(xiàn)場焊花飛濺。“采用設置接力風機的方式,將原油裝置區(qū)的瓦斯引至瓦斯爐,從而產(chǎn)生蒸汽進行發(fā)電。”按照這一方案,項目前期設計、與設計院溝通、與廠家溝通……從9月份開始,在集團公司和礦相關部門的大力扶持下,坑口油廠專門成立的煤改瓦斯課題項目組人員忙碌了起來。

據(jù)課題項目組組長介紹,由于裝置區(qū)剩余瓦斯量過大,原有兩臺20噸瓦斯爐、1臺焚燒爐及電站發(fā)電機組無法全部消耗剩余瓦斯。為此,坑口油廠通過招標的方式,委托本溪鍋爐廠將其中兩臺15噸煤爐改為了15噸瓦斯爐。鍋爐投入使用后,不僅消耗了頁巖油煉制過程中產(chǎn)生的剩余瓦斯,而且還實現(xiàn)了瓦斯零排放目標。

以往,坑口油廠以剩余瓦斯量來確定頁巖干餾的處理量,而生產(chǎn)上只能采取限制處理量的方式達到環(huán)保目標。然而,一旦頁巖品質(zhì)發(fā)生變化時仍難得到控制。如今,實現(xiàn)煤改瓦斯后,不僅保證了剩余瓦斯在非采暖期得到全部利用,而且還極大地促進了環(huán)境的改善。

煙氣脫硫 減少幾百萬元

今年8月份,隨著中標單位——北京潔能環(huán)保工程有限公司施工人員進駐現(xiàn)場,坑口油廠脫硫工程正式拉開帷幕。

進度是保證工程項目的重要因素之一。為了保證進度的同時確保工程質(zhì)量,坑口油廠成立了工程項目組,積極與施工單位進行溝通和討論,同心協(xié)力推動工期進展。他們還在每日召開的工程協(xié)調(diào)會上,及時解決當日施工過程中存在的問題,總結工期進展情況,重點關注工程小節(jié)點,并深入到現(xiàn)場了解每天干什么、干到什么程度,實現(xiàn)對工程進度的全面掌握。

據(jù)了解,這項工程采用在脫硫塔內(nèi)噴淋漿液的方式對煙氣進行脫硫處理,改造后可使出口煙氣二氧化硫含量在100mg每立方米以下,符合環(huán)保標準。

一座焚燒爐 回收率達到100%

要降低成本,就要在修舊利廢上做文章??涌谟蛷S在這方面采取了諸多舉措,值得一提的就是新建的焚燒爐。

“軟化水箱、除氧器必須保持高液位運行;慢慢打開瓦斯氣閥門,使氣體緩慢通入爐膛中……”在焚燒爐操作室的醒目的位置,掛著《焚燒爐操作規(guī)程》《焚燒爐安全運行“十必須、十不準”》等規(guī)章制度,操作人員正緊盯著面前的監(jiān)控系統(tǒng),根據(jù)各項參數(shù)隨時調(diào)整瓦斯調(diào)節(jié)閥開度。

“有了焚燒爐,剩余發(fā)電后不充分燃燒的尾氣就能通過再燃燒產(chǎn)生蒸汽用來供暖。”操作人員自豪地介紹道。

據(jù)了解,改造過程中,他們將以往排放機組尾氣的煙筒連接上了鋼筒,直接將尾氣引到焚燒爐中,不僅達到了環(huán)保的目的,而且還使排放物回收率達到了100%。

一串串數(shù)字的背后,閃爍著決策者智慧的光芒,一個個成果的誕生,浸透著勞動者辛勤的汗水,坑口油廠用小的投入置換最大的效益的方式,精彩演繹了“吃光用盡”降成本的哲學。

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